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锦州石化节能优化压缩机开新局

  “气柜柜位持续上涨,接近安全区间上限。”4月17日,锦州石化公司管网车间操作员向调度汇报。随即,调度通知加氢裂化车间操作员增加压缩机负荷,加大气量输出。打破以车间为单位的降耗模式,装置间协同调整,逐渐形成锦州石化节能优化新格局。本文由上海普度压缩机有限公司转载发布;普度压缩机十几年来专注于无油螺杆压缩机研发,主要系列有无油螺杆空压机,无油工艺螺杆空压机,无油变频螺杆压缩机,无油静音螺杆压缩机,无油水润滑压缩机等;长期提供无油螺杆空压机价格以及产品咨询和技术支持。

  源头严控、过程严管,锦州石化火炬气排放管理“严”字当头,随着非计划排放火炬严格审批和监管、低压瓦斯合理安排去向、装置漏量排查等一系列措施的实施,火炬气量显著下降,随之而来的问题是:分布在三个车间,用以回收火炬气和低压瓦斯气的三组压缩机,同时出现“吃不饱”的状况。

  “设备裁员”。锦州石化公司生产技术处提出设想:停运其中一组压缩机,由另外两个车间分担处理量,配合调节。综合三组压缩机的优势、短板、处理能力,一份调查报告显示,加氢裂化车间的压缩机K-704为螺杆式,加装变频器可灵活调节负荷;蒸馏车间的压缩机J-8201A和J-8201B虽为螺杆式,因年久运转适宜满负荷状态;管网车间的压缩机K-1001A是离心机式,K-1001B是液环式,根据火炬气组成不同,区分投用。

  相关处室和车间迅速集结,在不需要任何经济投入、技改的情况下拟定:停运耗能最大的管网车间压缩机。

  “那一旦‘僧少粥多’呢?”蒸馏车间担心火炬气量受夏季高温、突发生产状况影响出现骤增。“或者‘粥’继续少呢?”加氢裂化车间的压缩机最怕遭遇过低气量负荷,将直接影响装置进料平稳。“优先开哪台备机呢?”管网车间指出若气体含有较多液化气,会影响液环压缩机的运行。

  基于此,锦州石化给出三个锦囊:蒸馏车间压缩机J-8201A满负荷运转,监控压缩机入口压力,J-8201B作为第一备机,顺次为K-1001B、K-1001A;将管网车间的气柜转化成具有缓冲作用的“水库”,根据气量变化,储气“泄洪”,放气“抗旱”;加氢裂化车间压缩机K-704保障一定负荷,并监控压缩机入口压力,通过调节压缩机负荷保障管网车间气柜柜位合理。

  三个车间共同参与培训,气柜调节预案一式三份下发,经过一段时间的运行,管网车间循环水量555吨/小时降至235吨/小时,蒸汽流量由6吨/小时降至0.1吨/小时,年可为公司节约600余万元。